
3月11日,蘇州熱電公司1號機組A級檢修第六天。
“絕緣油試驗合格、溶解氣體分析合格、繞組連同套管絕緣電阻合格……”該公司電氣專業辦公室內,點檢長孫宇霆和點檢員張越正在翻看“新鮮出爐”的1、2號主變壓器修前試驗結果。
“孫工,1號主變低壓側直阻不平衡率1.21%,不合格。”張越皺著眉,劃動鼠標的手停頓下來。一向穩定可靠的“優等生”——1號主變壓器突發狀況,有點出乎大家預料。
“走,去現場看看!”急促的腳步聲打破短暫的寂靜,他們拎起工具包和安全帶,馬不停蹄地出了門。
正午時分,陽光傾灑在主變的金屬外殼上,發出些許刺眼的光芒。上上下下一番仔細檢查后,張越終于有所發現,“這邊低壓側與換向母排軟連接的螺栓松動了。”他摸了下汗珠遍布的額頭松了口氣,“閆師傅,把這些螺栓都緊一下。”
緊固螺栓,復測,拿到結果已是傍晚。雖然不平衡率數值有所下降,但仍未達到合格標準,問題很可能出現在主變內部。
孫宇霆摩挲著下巴陷入沉思。由于主變特性,內部長時間暴露在空氣中會對性能造成一定影響。主變吊罩檢修時間只有一天,必須提前想好萬全之策,確保在有限時間內徹底消除“頑疾”。
面對這場“硬仗”,二人默契地分頭行動:一個翻閱1號主變試驗歷史數據,另一個仔細查看主變設計圖紙。一時間,辦公室只能聽見點擊鼠標和翻閱資料的聲音。
“張越,你看低壓側換向銅排內部的設計?!睂O宇霆的聲音打破了沉默,“螺栓連接處有絕緣紙板,可能是它導致螺栓松動?!?/p>
“對比歷史數據,低壓側直阻不平衡率劣化最嚴重,很大概率是這里出現了問題?!?/p>
漆黑的夜色早已漫過檢修樓,只留下電氣班明亮的燈光。
接下來兩天,電氣專業完全沉浸在研究設備結構、分析歷史數據、多方組織研討、聯系調研學習、反復試驗論證等工作中,最終將原因鎖定在低壓側換向銅排設計缺陷,并找到了解決方案。
“如果把絕緣紙板換成鍍鋅銅板,那低壓側銅排連接會更緊密,接觸不良的問題就會迎刃而解。”
“但我們倉庫沒有這種備件,主變吊罩的節點近在咫尺,廠家正常發貨怕是來不及啊?!?/p>
“我來協調一下?!贝蠹乙换I莫展之際,該公司黨委委員、總工程師戴明明得知該情況后第一時間撥通廠家電話。經過溝通,廠家連夜把鍍鋅銅板運抵檢修現場。
3月15日,A修第十天。主變吊罩,萬事俱備?,F場一派熱火朝天。
罩殼一拆開,工作班成員立刻上前檢查,“孫工,高壓引線接頭無過熱痕跡?!?/p>
“孫工,主變器身螺栓檢查無松動,內部無異物。”
在此起彼伏的匯報聲中,孫宇霆拿著圖紙的手指攥得漸漸發白。
“低壓側換向銅排螺栓處發現絕緣紙板,螺栓已松動?!?/p>
“拆除銅排測量低壓側相間直阻。”
“合格!”在場人員壓抑著略微激動的心情輕揮拳頭。
“更換鍍鋅銅板,回裝復測?!贝萄鄣年柟庹盏妹碱^發亮,伴隨著檢測人員的一舉一動,大家的心提到嗓子眼兒。
“低壓側直阻不平衡率0.4%,合格!”